北海油气工业已有50多年的历史,这意味着随着几十年前安装的设施(包括海底油井)的退役,人们正在重新审视历史。
一个是第一个早期生产系统回扣,其中包括第一个直通式流水线(TFL)水下树设计。该井位于默奇森(Murchison)油田,是1980年安装的三套早期生产海底拉回装置之一,以支持在平台井投产之前从默奇森(Murchison)进行早期生产。该井于1982年关闭并暂停使用,由于制定了退役计划,该井一直保持了36年未动。
使用钻机会给这种较旧的井设计带来一些挑战,其中包括:井口可能很脆弱,这需要支撑防喷器(BOP);缺少用于13英寸英寸孔的BOP和缺少可用的双孔立管。最后,由于井龄的缘故,还需要潜水员的支持。
一种替代方法是使用具有船上饱和潜水能力的轻井介入船(LWIV),可以处理任何未知数。但是,随着老油井的出现,问题变得复杂,包括无法保证正常工作的树阀,不兼容的树控制以及自1982年以来从未进入过的油井所带来的未知数。
Helix Energy Solutions参与了使用具有船载饱和功能的Seawell LWIV。为了确保屏障的完整性,设计了一个安全阀套件来补充或替换树形阀,并且通过将远程操作的水下航行器(ROV)面板安装到阀执行器上来绕过不兼容的树形控件。电缆可回收分流器设置在生产主阀上方,以将泵送通过工具串引导到井中,是第一个要回收以允许垂直井进入的项目。
一旦进入油井,就会遇到许多预期的问题,并计划开展应急行动以克服挑战。因此,一个计划涉及26条缆线运行的项目在井中设置了两个屏障,最终形成了40多个屏障,包括设置水泥和缆线塞的组合,执行打孔,漂流,捕鱼作业等。
最后阶段包括拆除海底树,然后在开阔的水中使用Eline将双油管柱从泥线以下300英尺处切割,以使油管悬挂器与切割后的油管一起恢复。将管道从井中拉出后,将其铺设在海床上,以备日后采收。